Катастрофа самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - обсуждение

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

Можно представить себе, например, что они решили что у них отрицательная тяга на левом, раз рулей не хватает и зафлюгировали его. А тяга была на самом деле положительной, и это только ухудшило ситуацию.
 
Что значит "решили, что отрицательная тяга" ? Ее наличие легко и просто определяется по загоранию красного светосигнализатора в КФЛ-37.
 
Последнее редактирование:
А что должно было произойти, чтобы при положительной тяге не хватало рулей?
 
Неверно. Установочный угол лопастей - положительный +8°, промежуточный упор +19°.
В случае, если не отключено автофлюгирование по отрицательной тяге. ( Определяется легко - на работающем дв-ле на ЗМГ жмёте кнопку "Пров. флюгир. по отриц. тяге". Если КФЛ загорится - значит подключено.) На гражданских Ан-24 проверялось и работало. Как на Ан-26-100 - не знаю...
 
В "Анализе" непонятно:
"при положении РУД обеих двигателей близкому к 30 градусам по УПРТ (Рикм прав примерно 30, Рикм лев примерно 10), привычному для КЭ и БТ во время предпосадочного снижения" - предпологается, что РУДы двигались синхронно.
потом "экипаж начал увеличение режима работы правого двигателя" - вопрос: а левого?
далее "флюгирование воздушного винта левого двигателя, наиболее вероятно в результате энергичного преремещения его РУД в положение выше 37,5 по УПРТ при Рикм менее 10." - а где РУД был до этого?
Так РУД перемещались синхронно, или по вообще непонятной схеме?
Или экипаж выполнял рекомендации РЛЭ и пытался выровнять Рикм?
 
Лампа в КФЛ загорается при не только при автофлюгере, но и при возникновении отрицательной тяги и без флюгирования. Это случается при каждой посадке самолета, на пробеге. И в режиме экстренного снижения. Отключено автофлюгирование по отрицательной тяге, а не датчик отрицательной тяги.
 
Единственно верно - отрицательная тяга на винте возникает исключительно в тех случаях, когда угол АТАКИ лопастей становится отрицательным. Насколько я понял, аэродинамика винта - это не ваша тема, коль вы не понимаете разницы между углом установки и углом атаки лопастей.

На всех Ан-26 и на Ан-24 с двигателями АИ-24Т автофлюгирование по отрицательной тяге ОТКЛЮЧЕНО. Я вам писал уже об этом не раз.
 
Вемес, как всегда, прав.
 
Поспрашивал у ребят по статистике отказов. Все таки "конвеер" играет большую роль. За 5 лет с 2012 по 2016 было семь инцидентов из-за отказа системы ПРТ на Ан-26. До 2012 тоже были, но реже, но там и интенсивность полетов была низкая. И только треть в воздухе, а остальные на земле. И раньше мы с "конвеера" на Ан-26 не летали. Только на Л-39. На Ан-26 после посадки проруливание по МРД. Осмотр техсоставом самолета на техпосту. Если нужно пересадка курсантов-летчиков или смена групп курсантов-штурманов. Дальше на полосу, взлет и так каждый полет. Почему этот полет был с "конвеера" не знаю. Так вот основная масса отказов при рулении на МРД, на пробеге или перед взлетом. На борту №76 было 5 инцидентов (3 на левом, 2 на правом).
Вот один из примеров:
Июль 2013 (время 21.30). Экипаж: курсант, б/к, инструктор п/п-к, 3 клас. Вывозной полет по кругу.
Під час виконання зльоту на висоті 100 м після прибирання шасі екіпаж помітив падіння тиску ИКМ правого двигуна до 65 кг/см2 (при нормі 91-94 кг/см2) з загоранням лампи «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» та одночасним уходом стрілки вольтметра до 2,6 В, при цьому зменшився тиск палива до 42 кг/см2 (при нормі ≤65 кг/см2), витрата палива зменшилась до 520 кг/год (при нормі 731 -20+10 кг/год ) та зменшилась Твг до 440оС (при нормі ≤525о С), командир екіпажа доповів КрП, встановив РУД правого двигуна в положення 63о по УПРТ, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто, лампа «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» згасла, стрілка вольтметра положення вала ИМ-24 впала до 0 В, параметри двигуна не змінилися, при повторному увімкненні системи ПРТ відмова підтвердилась, лампа «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» загорілась, стрілка вольтметра встановилась в положення 2,6 В, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто. На висоті кола був запущений двигун РУ19А-300. До торкання ЗПС показання приладів правого двигуна були в нормі відповідно з встановленним режимом РУД по УПРТ. При виконанні пробігу та знятті гвинтів з упору екіпаж помітив різке падіння обертів правого двигуна до 86% (при нормі 103-105%), двигун був вимкнений, руління виконувалося на лівому двигуні. Посадка без наслідків.
ПРИЧИНА: відмова блока УРТ-24А сер.4.
А вот похож на наш случай:
Май 2014 (12.30). кипаж: курсант, б/к, инструктор п/п-к, 2 клас. Вывозной полет по кругу.
Під час виконання віражу бортовий технік літака помітив падіння ИКМ правого двигуна з 60 кг/см2 до 35 кг/см2 та загорання лампи «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» та одночасним уходом стрілки вольтметра до 2.4В, командир екіпажа доповів КрП, встановив РУД правого двигуна в положення 23о по УПРТ, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто, потім ввімкнено відмова підтвердилась. На висоті кола був запущений двигун РУ19А-300. Виконали захід та посадку без наслідків.
ПРИЧИНА: відмова блока УРТ-24А сер.4.
P.S. Прошу прощения без перевода.
 
Отказ ПРТ - это банальный, совершенно не фатальный случай. Также, как и взлет с конвейера.
Он совершенно не мешает считывать показания ПКРД.
 
С точки зрения пилотирования, конечно, не мешает. Речь идет о работе АТ. Про это говорил NaUAviaTech.
 
Під час виконання віражу бортовий технік літака помітив падіння ИКМ правого двигуна з 60 кг/см2 до 35 кг/см2 та загорання лампи «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» та одночасним уходом стрілки вольтметра до 2.4В, командир екіпажа доповів КрП, встановив РУД правого двигуна в положення 23о по УПРТ, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто, потім ввімкнено відмова підтвердилась. На висоті кола був запущений двигун РУ19А-300. Виконали захід та посадку без наслідків.
ПРИЧИНА: відмова блока УРТ-24А сер.4.

Вот ставить упрт двигателю где слив на режимы ПМГ не стоит. И в этом положении пытаться убрать слив. Желательно, чтобы давление по ИКМ при максимальном сливе было больше 20. Кстати рекомендуется делать несколько циклов вкл - выкл ПРТ. Основное - держать рабочий режим. Тягу синхронизировать вилкой РУД
 
"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого - последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", - констатировал он.



 
Так, среди ряда причин есть как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").
Вот не понимаю, как ПРТ могла повлиять настолько, что записали систему в одну из причин катастрофы.
 
По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и косвенные. Так, среди ряда причин есть как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").
 
Чтобы отказ ПРТ-24 привел к катастрофе, нужно очень постараться...
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.