Расследование завершено Катастрофа рейса AH5017 компании Air Algerie

Вероятная причина: Увлекшись обходом грозы, отвлекаемые болтанкой, пилоты могли забыть включить ПОС. Самолет в грозе обледенел, для поддержания высоты полета требовался все больший тангаж, к выходу из грозы самолет потерял скорость и свалился.
 
Реклама
Вероятная причина: Увлекшись обходом грозы, отвлекаемые болтанкой, пилоты могли забыть включить ПОС. Самолет в грозе обледенел, для поддержания высоты полета требовался все больший тангаж, к выходу из грозы самолет потерял скорость и свалился.
А автоматическое включение ПОС или "орущая" сигнализация об облединении на А не предусмотрена?
 
lopast56, на A предусмотрено автоматическое включение обогрева ПВД, да и не падает он так, чтобы за полтора витка и в землю. Но там был MD, у него, пмм, нет - так что и потери скорости могли не заметить. Не говоря уже о ПОС
 
За полтора витка? ~ 6000м за виток. Как такой "пирует" будет называться? Ни крутой и не плоский, скорее не управляемое пикирование. Уж больно круто получается. С лайнером не знаком, возможно ошибаюсь.
 
Последнее редактирование:
За полтора витка? ~ 6000м за виток. Как такой "пирует" будет называться? Ни крутой и не плоский, скорее не управляемое пикирование. Уж больно круто получается. С лайнером не знаком, возможно ошибаюсь.

Небось тоже самое что в Донецке - обходили увлеклись сорвались в штопор а точнее в их случае штопор стал спиралью. Удивительно еще что самолет развалиться не успел, в спирали мог и развалиться. А первопричина небось та же - низкий запас скорости при обходе на пределе потолка, и например сильный сдвиг ветра на высоте и турбулентность там же.
 
в их случае штопор стал спиралью.
Спираль есть фигура управляемая, за исключением "затягивания" в крутое пикирование (спираль) из-за превышения скоростных ограничений. По этому типу не скажу, техника и аэродинамика ушли далеко, но к примеру на Л-29 такой эффект присутствовал. Моему инструктору как то пришлось с этим бороться. Хорошо, что в задней кабине сидел КЗ с хорошей физической подготовкой. Вытянули.
 
lopast56, на этом тоже может присутствовать - аэродинамическая схема такая, что вполен может быть подвержен этому эффекту. Но это голословное утверждение, основанное исключительно на аналогиях.
 
Промежуточный отчет. Не перевожу, чтобы не потерять детали:
ANAC reported the flight had been planned to proceed via waypoint ROFER and then airway UM608. During departure the autothrottle was engaged, at 10,500 feet the autopilot was engaged too. About 4 minutes later the crew indicated they were turning left onto a heading of 356 degrees to avoid (weather).

23 minutes after takeoff the aircraft levelled off at FL310 at 0.74 mach and was turning right to return onto the original track. The aircraft accelerated with engine EPR at 1.92, the aircraft reached 0.775 mach, then the airspeed began to decrease with the autothrottle still in Mach mode. About one minute later, at mach 0.752, the autothrottle changed to MACH ATL mode, pitch and EPR increased, altitude was stable, engine N1 remained stable, but speed continued to decrease.

The crew attempted to reach Niamey Control Center to radio they were deviating around weather, a Royal Air Maroc Flight offered to relay the message, Niamey received the message, issued a squawk and requested estimates for waypoint MOKAT, however, no reply was received from the aircraft anymore.

The flight data recorder revealed that EPR and N1 fluctuations occurred on both engines for about 45 seconds, then over the next 25 seconds the EPR increased from 1.6 to 2.5 and decreased again twice, N1 varied between 70 and 91 percent, roll oscillations 4 degrees to the left and right occurred, autothrottle disengaged between the EPR oscillations 1.6 and 2.5.

About 65 seconds after the EPR/N1 oscillations began the airspeed had decayed to 203 KIAS/0.561 mach and the aircraft began to descend, 29 seconds later the autopilot disengaged, at that time the aircraft had lost 1150 feet of altitude, airspeed was 162 KIAS, 0.439 mach and both engines were nearly at idle.

Subsequently pitch and bank angles were subject to large changed, the aircraft's nose pitched progressively down to 80 degrees nose down, the aircraft rolled to 140 degrees left bank. About 20 seconds prior to impact both engines accelerated and reached near maximum thrust. The last flight data recorder data indicated the aircraft at 1601 feet (QNH1013), 384 KIAS, 58 degrees nose down, 10 degrees left bank.

The captain (47, ATPL, 14,268 hours total, 10,013 hours on type) was assisted by a first officer (42, ATPL, 6,900 hours total, 6,064 hours on type) and had flown several times into Africa including Ouagadougou. The captain had flown as captain of a MD-80 on behalf of United Nations in Africa for 456 flgiht hours.

The ANAC reported the MACH ATL autothrust mode indicates that the autothrust system attempts to achieve the target but needs a higher than EPR than permitted by active EPR Limit value.

The flight data indicate that the outside air temperature changed from -16 to -32 degrees C during the climb, there was no significant turbulence.

The ANAC reported: "Outside air temperatures below -20°C are often considered not to be conducive to airframe icing, in particular for stratiform clouds. Icing conditions, however, have been observed at lower temperatures in dynamic convective clouds. This type of zone can be particularly active and highly dynamic, creating risks of severe icing and/or severe turbulence."

The ANAC reported that the cockpit voice recorder tapes were broken into 4 major pieces, repairs were undertaken and the data were read out, however, are barely intelligible or completely unintelligible "at this stage of the investigation".
 
Промежуточный отчет. Не перевожу, чтобы не потерять детали:
Спасибо. Попробую перевести - если что, то есть кому поправить.

По сообщению ANAC, план полета предусматривал прохождение через контрольную точку ROFER с последующим выходом на трассу UM608. В процессе взлета был задействован автомат тяги, на высоте 10500 футов был включен также автопилот. Примерно 4 минуты спустя экипаж отметил, что выполнил разворот влево на курс 356 градусов, чтобы избежать пролета зоны с неблагоприятными погодными условиями.

Через 23 минуты после взлета самолет набрал высоту FL310 и скорость, соответствующую М=0,74, и поворачивал вправо, чтобы вернуться на исходный маршрут. Самолет разгонялся при значении EPR (Engine Pressure Ratio – перепад давления на турбине; на ряде самолетов применяется в качестве базового параметра оценки работы двигателя вместо числа оборотов N1– прим. перев.), равном 1,92, и достиг скорости, соответствующей М=0,775, затем скорость начала снижаться, несмотря на то, что автомат тяги находился в режиме MACH. Приблизительно минуту спустя скорость соответствовала М=0,752, автомат тяги меняет режим на MACH ATL (см. ниже – прим. перев.), тангаж и EPR увеличиваются, высота остается стабильной, обороты двигателей остаются стабильными, но скорость продолжает уменьшаться.

Экипаж попытался сообщить диспетчеру в Ниамее, что самолет отклоняется от маршрута для обхода зоны плохой погоды, экипаж самолета Royal Air Maroc предложил ретранслировать это сообщение. Диспетчер Ниамеи получил сообщение, дал подтверждение, и предложил экипажу двигаться в направлении контрольной точки MOKAT, однако ответа на это и последующие сообщения не получил.

Самописец показал, что колебания значений EPR и N1 произошли на обоих двигателях в течение примерно 45 секунд, в течение следующих 25 секунд EPR увеличился с 1,6 до 2,5, а затем снова снизился – вдвое. Значение N1 варьировалось между 70 и 91 процентами, произошло колебание по крену на 4 градуса влево и вправо, автомат тяги отключился в период изменения EPR с 1,6 до 2,5.

Примерно через 65 секунд после начала колебаний значений EPR/N1 скорость снизилась до 203 KIAS / М=0,561, самолет начал снижаться, 29 секунд спустя отключился автопилот, к тому времени самолет потерял 1150 футов высоты, скорость составляла 162 KIAS / М= 0,439, и оба двигателя работали почти на режиме малого газа.

Впоследствии углы тангажа и крена сильно менялись, нос самолета постепенно опустился до угла минус 80 градусов, самолет получил крен 140 градусов на левый борт. Примерно за 20 секунд до столкновения с землей оба двигателя раскручиваются и достигают почти максимальной тяги. Последние данные самописца зарегистрировали высоту 1601 фт (барометрическая высота 1013 фт), скорость 384 KIAS, тангаж минус 58 градусов, левый крен 10 градусов.

КВС (47 лет, лицензия ATPL, общий налет 14268 часов, налет на типе 10013 часов) имел в подчинении второго пилота (42, ATPL, общий налет 6900 часов, налет на типе 6064 часов) и выполнил несколько полетов в Африке, включая Уагадугу. КВС работал в качестве командира MD-80 в рамках миссии ООН в Африке с налетом 456 часов.

По информации ANAC, режим автомата тяги MACH ATL означает, что система пытается увеличить тягу, но для этого нужно раскрутить двигатель больше, чем позволяет текущее значение EPR Limit.

Полетные данные показывают, что температура наружного воздуха менялась от минус 16 до минус 32 градусов Цельсия по мере набора высоты, существенная турбулентность не наблюдалась.

Информация ANAC: «температуры наружного воздуха ниже -20°C зачастую считаются не способствующими обледенению планера, в частности, обледенению в слоистых облаках. Условия обледенения, однако, наблюдались при более низких температурах в динамических конвективных облаках. Для этого типа облачности характерны высокая активность и динамичность, что создает риски сильного обледенения и / или сильной турбулентности».

ANAC сообщила, что ленты бортового рекордера речевой информации распались на четыре основных части, ремонт был проведен, и данные были считаны, однако записи едва понятны или полностью непонятны «на данном этапе расследования».
 
Последнее редактирование:
Реклама
Посмотрел предварительный отчет. Я впервые встретил "расшифровку" работы автопилота. Pitch mode. Вначале он был в режиме V/S, потом переключили (или переключился сам?) в режим ALT (я так понимаю, то полет с удержанием заданной высоты). Но при этом похоже начались проблемы с удержанием этой высоты. Самолет был видимо здорово загружен:
At 1 h 10 min 14, the crew was cleared to taxi to runway 22 and said that they wanted flight
level FL 330 for cruise, then changed their minds and requested FL 310 initially, because the
aeroplane’s weight was too high for FL 330.
Не зная алгоритма работы а/пилота, предположу, что для удержания на эшелоне, кроме режима работы двигателей, возможен вариант увеличения pitch (по графику он растет потихоньку, а высота зато идеально на 31000 футах). Когда самолет летел тот отрезок времени прямолинейно, то падала только скорость (росло сопротивление). Но как только он попытался повернуть в таком состоянии, на такой скорости - он тут же получил "удары" - перегрузки. И экипаж уже ничего не смог сделать.

AP_Speed_Alt.jpg


Pitch_Speed_Alt.jpg


Turn left.jpg
 
Вышел финальный отчет: http://news.aviation-safety.net/201...d-on-engine-icing-and-lack-of-stall-recovery/
Плохая погода на эшелоне
Невключение ПОС двигателей и обмерзание датчиков давления. Автомат тяги снизил режим до малого газа, а автопилот задрал тангаж на кабрирование вплоть до сваливания
Запоздалые действия экипажа. Запоздалость вызвана, вероятно, концентрацией экипажа над проблемой обхода зон плохой погоды, а так же над проблемой со связью с диспетчером
 
Назад