Расследование завершено Катастрофа рейса AH5017 компании Air Algerie

Вероятная причина: Увлекшись обходом грозы, отвлекаемые болтанкой, пилоты могли забыть включить ПОС. Самолет в грозе обледенел, для поддержания высоты полета требовался все больший тангаж, к выходу из грозы самолет потерял скорость и свалился.
 
А автоматическое включение ПОС или "орущая" сигнализация об облединении на А не предусмотрена?
 
lopast56, на A предусмотрено автоматическое включение обогрева ПВД, да и не падает он так, чтобы за полтора витка и в землю. Но там был MD, у него, пмм, нет - так что и потери скорости могли не заметить. Не говоря уже о ПОС
 
За полтора витка? ~ 6000м за виток. Как такой "пирует" будет называться? Ни крутой и не плоский, скорее не управляемое пикирование. Уж больно круто получается. С лайнером не знаком, возможно ошибаюсь.
 
Последнее редактирование:

Небось тоже самое что в Донецке - обходили увлеклись сорвались в штопор а точнее в их случае штопор стал спиралью. Удивительно еще что самолет развалиться не успел, в спирали мог и развалиться. А первопричина небось та же - низкий запас скорости при обходе на пределе потолка, и например сильный сдвиг ветра на высоте и турбулентность там же.
 
в их случае штопор стал спиралью.
Спираль есть фигура управляемая, за исключением "затягивания" в крутое пикирование (спираль) из-за превышения скоростных ограничений. По этому типу не скажу, техника и аэродинамика ушли далеко, но к примеру на Л-29 такой эффект присутствовал. Моему инструктору как то пришлось с этим бороться. Хорошо, что в задней кабине сидел КЗ с хорошей физической подготовкой. Вытянули.
 
lopast56, на этом тоже может присутствовать - аэродинамическая схема такая, что вполен может быть подвержен этому эффекту. Но это голословное утверждение, основанное исключительно на аналогиях.
 
Промежуточный отчет. Не перевожу, чтобы не потерять детали:
 
Промежуточный отчет. Не перевожу, чтобы не потерять детали:
Спасибо. Попробую перевести - если что, то есть кому поправить.

По сообщению ANAC, план полета предусматривал прохождение через контрольную точку ROFER с последующим выходом на трассу UM608. В процессе взлета был задействован автомат тяги, на высоте 10500 футов был включен также автопилот. Примерно 4 минуты спустя экипаж отметил, что выполнил разворот влево на курс 356 градусов, чтобы избежать пролета зоны с неблагоприятными погодными условиями.

Через 23 минуты после взлета самолет набрал высоту FL310 и скорость, соответствующую М=0,74, и поворачивал вправо, чтобы вернуться на исходный маршрут. Самолет разгонялся при значении EPR (Engine Pressure Ratio – перепад давления на турбине; на ряде самолетов применяется в качестве базового параметра оценки работы двигателя вместо числа оборотов N1– прим. перев.), равном 1,92, и достиг скорости, соответствующей М=0,775, затем скорость начала снижаться, несмотря на то, что автомат тяги находился в режиме MACH. Приблизительно минуту спустя скорость соответствовала М=0,752, автомат тяги меняет режим на MACH ATL (см. ниже – прим. перев.), тангаж и EPR увеличиваются, высота остается стабильной, обороты двигателей остаются стабильными, но скорость продолжает уменьшаться.

Экипаж попытался сообщить диспетчеру в Ниамее, что самолет отклоняется от маршрута для обхода зоны плохой погоды, экипаж самолета Royal Air Maroc предложил ретранслировать это сообщение. Диспетчер Ниамеи получил сообщение, дал подтверждение, и предложил экипажу двигаться в направлении контрольной точки MOKAT, однако ответа на это и последующие сообщения не получил.

Самописец показал, что колебания значений EPR и N1 произошли на обоих двигателях в течение примерно 45 секунд, в течение следующих 25 секунд EPR увеличился с 1,6 до 2,5, а затем снова снизился – вдвое. Значение N1 варьировалось между 70 и 91 процентами, произошло колебание по крену на 4 градуса влево и вправо, автомат тяги отключился в период изменения EPR с 1,6 до 2,5.

Примерно через 65 секунд после начала колебаний значений EPR/N1 скорость снизилась до 203 KIAS / М=0,561, самолет начал снижаться, 29 секунд спустя отключился автопилот, к тому времени самолет потерял 1150 футов высоты, скорость составляла 162 KIAS / М= 0,439, и оба двигателя работали почти на режиме малого газа.

Впоследствии углы тангажа и крена сильно менялись, нос самолета постепенно опустился до угла минус 80 градусов, самолет получил крен 140 градусов на левый борт. Примерно за 20 секунд до столкновения с землей оба двигателя раскручиваются и достигают почти максимальной тяги. Последние данные самописца зарегистрировали высоту 1601 фт (барометрическая высота 1013 фт), скорость 384 KIAS, тангаж минус 58 градусов, левый крен 10 градусов.

КВС (47 лет, лицензия ATPL, общий налет 14268 часов, налет на типе 10013 часов) имел в подчинении второго пилота (42, ATPL, общий налет 6900 часов, налет на типе 6064 часов) и выполнил несколько полетов в Африке, включая Уагадугу. КВС работал в качестве командира MD-80 в рамках миссии ООН в Африке с налетом 456 часов.

По информации ANAC, режим автомата тяги MACH ATL означает, что система пытается увеличить тягу, но для этого нужно раскрутить двигатель больше, чем позволяет текущее значение EPR Limit.

Полетные данные показывают, что температура наружного воздуха менялась от минус 16 до минус 32 градусов Цельсия по мере набора высоты, существенная турбулентность не наблюдалась.

Информация ANAC: «температуры наружного воздуха ниже -20°C зачастую считаются не способствующими обледенению планера, в частности, обледенению в слоистых облаках. Условия обледенения, однако, наблюдались при более низких температурах в динамических конвективных облаках. Для этого типа облачности характерны высокая активность и динамичность, что создает риски сильного обледенения и / или сильной турбулентности».

ANAC сообщила, что ленты бортового рекордера речевой информации распались на четыре основных части, ремонт был проведен, и данные были считаны, однако записи едва понятны или полностью непонятны «на данном этапе расследования».
 
Последнее редактирование:
Посмотрел предварительный отчет. Я впервые встретил "расшифровку" работы автопилота. Pitch mode. Вначале он был в режиме V/S, потом переключили (или переключился сам?) в режим ALT (я так понимаю, то полет с удержанием заданной высоты). Но при этом похоже начались проблемы с удержанием этой высоты. Самолет был видимо здорово загружен:
At 1 h 10 min 14, the crew was cleared to taxi to runway 22 and said that they wanted flight
level FL 330 for cruise, then changed their minds and requested FL 310 initially, because the
aeroplane’s weight was too high for FL 330.
Не зная алгоритма работы а/пилота, предположу, что для удержания на эшелоне, кроме режима работы двигателей, возможен вариант увеличения pitch (по графику он растет потихоньку, а высота зато идеально на 31000 футах). Когда самолет летел тот отрезок времени прямолинейно, то падала только скорость (росло сопротивление). Но как только он попытался повернуть в таком состоянии, на такой скорости - он тут же получил "удары" - перегрузки. И экипаж уже ничего не смог сделать.





 
Вышел финальный отчет: http://news.aviation-safety.net/201...d-on-engine-icing-and-lack-of-stall-recovery/
Плохая погода на эшелоне
Невключение ПОС двигателей и обмерзание датчиков давления. Автомат тяги снизил режим до малого газа, а автопилот задрал тангаж на кабрирование вплоть до сваливания
Запоздалые действия экипажа. Запоздалость вызвана, вероятно, концентрацией экипажа над проблемой обхода зон плохой погоды, а так же над проблемой со связью с диспетчером