Расследование завершено Катастрофа самолета Ан-12БК EW-518TI в Иркутской области 03.11.2021

Повышенной скорости с меньшим углом выпуска закрылков, а не с полностью выпущенными. И где я писал, что надо "всунуть с малого да на взлетный" ? "Совать" нужно соразмерно динамике уборки закрылков и роста скорости, но без запаздывания.
А парировать тянущие усилия штурвалом от себя - это как?
 
Не применимо к обсуждаемому типу: Вы знакомы с понятием "поздний выпуск"?
Например, на 154-ках даже сирену отключили, что бы выпускать закрылки на углы до 28-ми без выпуска шасси...
На 12-м, таких норм не вводилось, если я правильно помню. Однако на многих типах допускается/разрешается выпуск/довыпуск механизации и шасси непосредственно в глиссаде.
 
Ан-12 не входит в перечень этих типов.
 
Понятно, что фактов пока нет. Однако суть поста сводилась к тому, что повышенная скорость является для клевка "катализатором".
А так, да - ничего пока не известно, кроме имён...
 
И кто будет это делать без весомой причины?
Без причины конечно нет. А вот за бугром в глиссаду входили при промежуточном положении механизации и убраном шасси, а все остальное кидали с 4-й мили. Что конечно дико было не только для экипажа, но и для классической советской техники - гудела сирена. Даже внесли изменения в ККП.
#автоудаление
 
В общем: Ан-12 должен/обязан входить в глиссаду исключительно в посадочной конфигурации, согласно текущего веса и центровки быть сбалансированным. Всё оттриммировано, почти без усилий на штурвале. Если же чегойт "не стреляет" - уход.
 
Последнее редактирование:
Только не "повышенная" скорость, а её повышение/увеличение.
 
А вот это не надо: закрылки 15 к третьему, затем шасси и далее 28 в посадочной конфигурации. Заход с закрылками 28 называется. Никакую сирену не отключали.
 
Та да! Даже изменения в РЛЭ вносились...
эМки даже с завода выходили "доработанными" в смысле сирены.
 
... тянущие усилия, возникающие после увеличения режима?
При "нормальном" заходе на АН-12 возникают тянущие усилия на штурвале при выпуске шасси и механизации... Особенно при увеличении режима в промежутках во время выпуска.
 
Дождя не было, был сильный ливневой снег. Обледенение было, по видимому, в облаках, а не в осадках.
 
В коих(облаках) самолёт находился энНое время.
 
ИМХО, прослеживается некая параллель с катастрофой Ан-12 в Нальчике в 1994 году.

Диспетчер аэропорта Нальчик передал информацию о фактической погоде, которая не содержала данных о возможном обледенении в облаках. Экипаж приступил к заходу на посадку. ПОС самолета и двигателей не была включена до выполнения четвертого разворота, когда непосредственно при входе в облачность экипаж включил обогревы ВНА двигателей. Обогрев крыла не включался. Установить, включался ли обогрев хвостового оперения, не удалось, но с большой вероятностью он также не включался.

На удалении 16 км от ВПП закрылки были отклонены на 15 град. После входа в глиссаду на удалении 8 км экипаж начал довыпуск закрылков до 35 град, закончившийся за 31 сек. до столкновения с землей. Из-за вызванной довыпуском закрылков разбалансировки самолет незначительно (до 20 м) отклонился выше глиссады.

На удалении 6 км за 15 сек. до события при скорости 260 км/ч экипаж увеличил режим работы двигателей для сохранения расчетной скорости полета. Отклонение от глиссады вверх увеличилось до 40 м. С целью возврата на глиссаду руль высоты был отклонен от сбалансированного положения +1 град до +5 град в течение 3 сек. За 7,5 сек. до события в течение 1,5 сек руль высоты самопроизвольно отклонился с +5 град до +13 град, а затем до конструктивного упора 15 град и находился в этом положении примерно 1 сек. Самолет совершил клевок и перешел в крутое пикирование (траектория 50-55 град) с высоты 320 м.

За 4 сек до события отдачей штурвала «на себя» экипаж начал вывод руля высоты из крайнего нижнего положения. За 1 сек. до события он переместился в нулевое положение. Запаса высоты для вывода не хватило и на скорости 414 км/ч с вертикальной скоростью 90 м/с самолет столкнулся с землей на вспаханном поле в 4,6 км от ВПП, разрушился и загорелся.

Выход имевшего отложения льда стабилизатора на закритические углы атаки вследствие его обледенения после выпуска закрылков на 35° привел к потере самолетом устойчивости и управляемости (клевку) с переходом в крутое пикирование и столкновению с землей.

Сопутствующие факторы:
...
недостаточная обоснованность рекомендаций РЛЭ по использованию механизации самолета при заходе на посадку в условиях обледенения;
невключение или несвоевременное включение ПОС;
невыполнение экипажем в полном объеме требований РЛЭ и технологии работы экипажа.


 
В октябрьском числится 18 бортов этого типа.