Катастрофа самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - обсуждение

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Я знавал фирмачей, которые самостоятельно перекомпоновывали кабину Ан-26 в некое подобие Ан-24 и летали себе втроём даже по европам. Штурманскую панель убирали полностью. Но это было совершенно незаконно. Так что считаться никак не может модификацией то, что творят умельцы на местах.
 
Например - какие глюки?
Да любые... износ он и есть износ.
Сама-то турбина проста как валенок, она или целая или поломалась совсем, а вот вся окружающая арматура может глючить очень по-разному.
 
Ну, насчет валенка- это впечатление дилетантов. Турбина - сложное сооружение. Но на запуске проблемы создает не она, а компрессор. Двигатель АИ-24 "заточен" под работу на постоянных оборотах и весьма капризен в процессе выхода на них. Но, уж коль вышел на обороты, эта проблема его уже не беспокоит.
 
Пообщался с Валерием Коноваловым , он летает на этом типе в Африке. По его мнению , причиной катастрофы , могло стать падение скорости. Может дело в закрылках ? Когда довыпустили закрылки с 15 до 38 , сопротивление начало гасить скорость . Вместо возврата их в первоначальное положение , увеличили режим правому двигателю , что привело к крену и развороту.
 
А чего не скинули обратно или не добавили режим левому? Уже ж шли на разнотяге и ощущали на штурвале это. Если теория об левом на ПМГ верна, зачем закрылки выпускали на 38?
 
Почему допустили падение скорости и почему добавили только правому? Если товарищ подразумевает отказ левого, то почему нарушали РЛЭ довыпуская закрылки на 38*? Как то не очень вяжется с работой экипажа допущенного к обучению пацанов. Выше приводили РЛЭ действий при отказе одного двигателя до 50м и ниже.
 
В связи с проблемами левого , вероятно он был в режиме ПМГ или вообще отключился. На счёт экипажа : в левой чашке майор , командир подразделения с налетом 800 ч , в правой - молодой старлей , в лучшем случае . В худшем курсант. О бортмехе информации нет.
 
На фото крыла , закрылки явно не на 15 . Зачем довыпускали в такой ситуации ? Вопрос без ответа.
 

Из поста выше.

Коварность того отказа в том, что пока двигатель работает на нормальных режимах работы для горизонтального полёта, то все идёт более менее нормально. Там есть ещё одна индикация - «срезка топлива на АДТ», именно она должна была стать явным сигналом всему экипажу, что с двигателем что-то не так и когда он может отказать, но они видимо это не поняли. Пока они летели горизонтально, то все ещё работало, но когда они вошли в глиссаду и перевели двигатель на малые режимы работы, то тут он просто «самовыключится».
При этом, к сожалению, как раз тот самый «датчик ИКМ» подключён к ещё одной жизненно важной системе - автоматике флюгирования винта. Не влезая в сложную теорию, но если в полёте двигатель не работает, то лопасти винта создают очень большое сопротивление (речь идёт о тоннах «обратной тяги» что бы вы понимали). И поэтому эти лопасти в случае отказа двигателя требуется очень быстро развернуть в положение минимального сопротивления , то есть «зафлюгировать». Эту задачу поручают либо автоматике, либо у экипажа есть два варианта как это сделать. К сожалению, автоматика флюгирования уже не работала, а борттехник это не сделал, либо очень опоздал.

 
А из поступившей непроверенной информации упоминалось именно "ИКМ"? Может действительно это был вольтметр срезки? Что говорит об повышенной температуре и несомненно наводит на мысль, что с движком что-то не то. РУшку могли сразу запустить "на всякий случай", оставив ее на малом газу.
Писать на форуме с дивана тоже надо учесть. Ведь условия то были темно, нет высоты, нет скорости, усталость и очень-очень мало времени на решение, если поступит какая-то вводная. Может просто стал левый, зафлюгировался, но поскольку сразу начала падать скорость, сунули правую сторону, возможно вместе с РУ.
 
Если есть возможность, дайте, пожалуйста, типовую зависимость показаний ИКМ от УПРТ, или где ее найти, если есть.
 
Про закрылки 38, высказывался неоднократно. Мне не понять для чего, в данной ситуации и почему не прибрали. Основной вопрос это причина резкого крена на глиссаде. Не происходит так во время флюгирования. Да и, по протечкам информации, двигатель работал, значит и авторотацию можно отбросить. Так в чем же причина такого внезапного и большого разнотяга? Дача руд обоим, при срезке у левого? Или приборка левого и уход за упор? Ситуация из усложненной переросла в критическую, но не в фатальную.........
 
Срезка на режимах менее взлетного? Это надо суметь довести до такого состояния самолет.
Рушка должна штатно работать на малом газу, при заходе на посадку, по условиям, регламентированным в РЛЭ.
Насчет " может" - смысл гадать-то?
 
Срезка топлива системой ПРТ придумана для защиты турбины от заброса температуры газов за допустимые пределы на взлете и в наборе высоты в жарких условиях и при пониженном давлении.
К датчику ИКМ она не имеет никакого отношения и ни в какой связи с ним не состоит.
Чтобы система ПРТ "резала", в конце сентября под Харьковом, двигатели должны быть просто убитыми.
Вопрос: с чего вы взяли, что борттехник опоздал?
 
Какая срезка на глиссаде?! И какой фатальный разнотяг?
 

Этот вопрос автору блога надо переадресовать. Но как вариант причины резкого разворота борта на снижении имеет право на мнение..
 
Немного конспирологии.
Возвращаясь к видео посадки, там за упавшим идет еще один борт, который вроде уходит на второй круг.
Вряд ли там дубаевский трафик и самолеты с промежутками в десятки секунд садятся, возможно это тот борт с вип-курсантом, который "сел" раньше.
Мог ли РП "попросить" пропустить этот борт и уйти на второй круг упавшему, ведь неисправность считалась "несерьезной" и борт судя по закрылкам заходил штатно? Вот на этой попытке и свалились, не зря же все переговоры с вышкой засекретили.
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.