оффтоп на тему:Кому то очень хочется выполнить KPI и получить бонус. Проходили такое - ничем хорошим не грозит
Ничего сомнительного. Пристыкуют к модулю с исправным Курсом - делов то.Очень сомнительна вторая попытка стыковки
Ну, тем не менее, смысл-то ясен. Освободить "благополучный" стыковочный узел (на модуле "Звезда") для автоматической стыковки с ним "Союза МС-14", поскольку в ручном режиме пристыковать его в любом случае нельзя. А к "проблемному" стыковочному узлу (на модуле МИМ2/"Поиск") пристыковать в ручном режиме "Союз МС-13". А потом, если всё получится, спокойно копаться в модуле МИМ2, ища неисправность.Не по-русски пишут. По второму пункту: не "будет повторена", а будет предпринята, т.к. модули разные. "Будет повторена" - это относительно к МКС вообщем. Вот теперь ситуация под контролем ). Косноязычные, млин.
Что-то много неисправностей за последнее время, нет?Ну, тем не менее, смысл-то ясен. Освободить "благополучный" стыковочный узел (на модуле "Звезда") для автоматической стыковки с ним "Союза МС-14", поскольку в ручном режиме пристыковать его в любом случае нельзя. А к "проблемному" стыковочному узлу (на модуле МИМ2) пристыковать в ручном режиме "Союз МС-13". А потом, если всё получится, спокойно копаться в модуле МИМ2 ища неисправность.
Не знаю. Надо сравнивать по годам, по количествам стартов...Что-то много неисправностей за последнее время, нет?
Почему?а отстыкованный «Союз МС-13» не пристыкуют к Поиску.
#ау
как это нельзя?Ну, тем не менее, смысл-то ясен. Освободить "благополучный" стыковочный узел (на модуле "Звезда") для автоматической стыковки с ним "Союза МС-14", поскольку в ручном режиме пристыковать его в любом случае нельзя.
Где-то проскальзывала информация, что этот конкретный "Союз МС-14" не был оборудован режимом ручного управления даже с МКС.как это нельзя?
Насколько мне известно из сообщений СМИ есть режим ручного управления Союзом со стороны МКС.
Телеоператорный режим (ТОРУ) обычно ставят на Прогрессы. На Союзах запасным вариантом считается ручное управление экипажа, дублировать еще и дистанционным посчитали перебором. Конкретно на этом экипажа нет, но ТОРУ ставить не стали почему-то.как это нельзя?
Насколько мне известно из сообщений СМИ есть режим ручного управления Союзом со стороны МКС.
Кому то очень хочется выполнить KPI и получить бонус. Проходили такое - ничем хорошим не грозит
Роскосмос: '' ...Однако при стыковке корабля возник сбой установленной на Международной космической станции аппаратуры, которая отвечает за безопасное сближение и шлюзование. ''
25.08.2019 14:30
Экипаж «Союз МС-13» готов к перестыковке
Сегодня, 25 августа 2019 года, экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» в составе командира Александра Скворцова, бортинженеров Луки Пармитано и Эндрю Моргана провели тренировку по перестыковке. Космонавт и астронавты штатно отработали со специалистами Центра управления полетами (г. Королёв) циклограмму предстоящей операции.
Помимо этого, был проведен тест системы управления движением транспортного корабля — это главная система «Союза», которая отвечает за его расстыковку, автономный полет и стыковку. Также этой ночью международные партнеры по программе Международной космической станции одобрили утвержденный план по перестыковке корабля, которая запланирована на утро 26 августа.
Ее в ручном режиме проведет космонавт Роскосмоса Александр Скворцов. Пилотируемый корабль «Союз МС-13» в 06:34 мск отстыкуется от агрегатного отсека модуля «Звезда» и перейдет к стыковочному узлу на модуле «Поиск». Длительность автономного полета составит около 25 минут.
Прямая трансляция будет доступна на сайте Роскосмоса с 06:15 мск.
с какого Союза, 13-го или 14-го, перешли с харьковского КУРСа на урюпинский?
С 2016 года на кораблях «Союз» устанавливают полностью изготавливаемую в России систему «Курс-НА»
Первое испытание новой системы прошло в ходе полёта ТГК «Прогресс М-15М». Первая попытка стыковки была неудачной... датчиковая аппаратура «Курса-НА» на достаточно больших расстояниях дала сбой.
Следующее испытание системы прошло в ходе полёта ТГК «Прогресс М-21М». Сближение проходило в автоматическом режиме, однако за 60 м до станции движение было прекращено. Процедура была завершена космонавтом Олегом Котовым