Расследование завершено Катастрофа самолета Боинг 737MAX Ethiopian Airlines 10.03.2019 - обсуждение

Реклама
В отчете указывается, что на 0.2 юнита все же отмотало. Как считали, это три оборота. Но попыток больше не было
Вот в том и вопрос, почему попыток не было. Если бы они были, то на расшифровке было бы видно.
 
Вот в том и вопрос, почему попыток не было. Если бы они были, то на расшифровке было бы видно.

Наверно убедившись что нагрузка на штурвале не уменьшается они перестали тримировать.....а то что нагрузка идет от отказавшего УА и не знали так выходит.
 
Наверно убедившись что нагрузка на штурвале не уменьшается они перестали тримировать.....а то что нагрузка идет от отказавшего УА и не знали так выходит.
А то, что колеса при этом крутятся в нужном направлении, это их не мотивировало?
 
В 5:40:30 они триммировали вверх примерно 10 секунд, но почему-то остановились на 2.3 юнитах, отключили мотор и дальше пытались руками. Едва ли у них не хватило терпения или они вдруг забыли про кнопку на штурвале. Что-то не дало отклонить более чем на 2.3 - как кстати и перед этим, в 5:40:15.
По графикам видно, что стабилизатор менял свое положение во всех случаях ручного триммирования, останавливался когда отпускали кнопку и начинал двигаться когда ее нажимали, по времени все совпадает, на графиках конечно не очень видно, но даже на двух коротеньких последних попытках, стаб менял свое положение, на графике буквально на пиксель. Версия, что мотор триммирования не справлялся красивая, но не подтверждается похоже. Может какой другой эффект останавливал триммирование? Там нет какой нибудь сигнализации о перегреве или перегрузке этого двигателя? Может по троссовой проводке какой странный звук начинал распространятся? Я свой интерес к авиационным происшествиям приобрел лет 15 назад после просмотра единственной серии расследования катастроф, как раз там стабилизатор причиной стал. Это пятая серия первого сезона, "Пике над океаном".
 
Денис, а для чего они включали обратно, кроме как использовать те самые кнопки?!
 
Денис, а для чего они включали обратно, кроме как использовать те самые кнопки?!
Думаю, только для того, чтобы попробовать стриммтровать. Почему на расшифровке не видно управляющих воздействий в этом канале - вопрос.
 
Реклама
Думаю, только для того, чтобы попробовать стриммтровать. Почему на расшифровке не видно управляющих воздействий в этом канале - вопрос.
поэтому я и задаюсь вопросом, а что там пишется?
PS точнее нет ли там логики от MCAS, которая имеет приоритет при ручном пилотировании
 
b7eaoa.png

Вот графики АОА и перегрузок. Видно что показания датчика АОА следуют за изменениями перегрузки, что фактически значит что датчик угла атаки превратился в датчик гравитации. Так что выходит это именно механическая поломка, флюгарка тупо отвалилась или повисла болтаясь на одном винте, а разбалансированный механизм стал показывать вектор перегрузок вместо угла атаки.
Пару страниц выше была схема датчика АОА, на ней показано что внутри лопатки тоже есть подогрев. Электроника подогрева наверняка контолирует ток нагрева, и когда лопатка отвалилась выдала ошибку подогрева, видимо по этому пилоты пытались его выключить.
Еще я обратил внимание что и в индонезийском и в эфиопском случае пилоты в последние секунды полета пытались триммировать какими-то неадекватно короткими тычками. Не видно каких-либо вменяемых объяснений почему пилоты просто не зажали кнопку и не держали пока не выкрутят стаб. А может они и нажимали? А эти тычки это результат искрежа отвалившихся контактов? Ведь кнопка то находится на штурвале, который во первых тянут с приличным усилием чтоб держать самолет в горизонте а во вторых работает стикшейкер, который превращает штурвал в вибростенд. Может просто что-то отвалилось в проводах от кнопки триммера?
 
Ещё вопрос, почему не видно неудачных попыток триммирования от MCAS, кроме первой.
В отчёте по Lion Air в записи предыдущего (успешного) полёта после отключения электрического управление стабилизатором вообще нет ни одной команды на автоматическое триммирование.

Хотя не совсем так - несколько ближе к посадке всё же есть и тоже без реакции стабилизатора.
 
Не видно каких-либо вменяемых объяснений почему пилоты просто не зажали кнопку и не держали пока не выкрутят стаб.
Вместо этого тянули штурвал "на себя" из последних сил...
Складывается ощущение, что при первоначальном обучении не до всех будущих пилотов доходит, что управляемый стабилизатор создает в полете основное управляющее воздействие по вертикали (в силу своей большой площади), а РB - это вспомогательное средство оперативной подкорректировки траектории...
В стрессовой ситуации, похоже, РВ становиться для некоторых пилотов основным управляющим органом по вертикали, а фактическое назначение стабилизатора экипаж почти перестает учитывать...
Именно этой корректировкой особенности психики человека и должен был, в частности, заниматься MCAS у Боинга для уменьшения нагрузок на тренажеры, но неудачно...
"Аэрбас" после случая заклинивания датчиков AoA в 2015 г. неоднократно совершенствовал свои алгоритмы оценки достоверности условий для активации аналогичной системы предупреждения сваливания, последний раз в сентябре 2018 г.[/B]
 
Последнее редактирование:
Вероятность этой версии близка к нулю, т.к. таких случаев за последнее время было не один, и даже не два. Не тратьте попусту время и силы.
каких "таких"?
Или Вы сознательно уводите разговор в ложное русло?
ну разумеется. я-то точно знаю что произошло.
 
что стабилизатор создает в полете основное управляющее воздействие по вертикали (в силу своей большой площади), а РB - это вспомогательное средство оперативной подкорректировки траектории
Эта схема управления самолетом изначально сделана шиворот на выворот. Все должно быть наооборот.
 
Реклама
Никто так не учит.
Даже если учат - на практике, подозреваю, быстро забывают...
Помнится читал, что в конце 70-х, кажется, в Сеще упал Ан-22...
Приехали специалисты из КБ Антонова провести тензометрические замеры на РН. Вместо летчиков КБ в экспериментальный полет послали штатный экипаж, который, вероятно от волнения, отклонил РН вместо предельных 14 гр., разрешенных в полете, на полные конструктивные 25 гр., что допустимо разве что на земле, когда не удается вписаться в поворот при рулении.
Самолет на 6000 м развернуло боком, как я понял, началось боковое скольжение, переворот на спину и разрушение конструкции...
Т.е. стресс у экипажа был умеренный от непривычного экспериментального характера полета - тем не менее забыли про существенное ограничение для типа.
Непонятно, конечно, почему не было механического ограничения отклонения РН в полете по типу ограничителя углов поворота переднего шасси - возможно, отключили для эксперимента, если даже ограничитель был...
#АУ
 
Последнее редактирование:
Назад